秦鲁,中共党员,2010年从部队光荣退伍后进入集团公司,一直从事采掘一线工作,先后担任采掘区队班组长、副区长、区长,现任阳城分公司综采工区区长。荣获2024年度集团公司“劳动模范”。
在担任区长期间,他带领工区人员始终秉承“超前谋划,积极进取,不断创新进步”的工作思路。先后在工作面采煤工艺创新、成本管控、技术改造、小改小革、工作面回撤等方面作出了突出贡献,保障了矿井的安全生产和效益稳定。
优化工艺,助推企业发展
2019年,该同志参与组织实施了集团公司首个充填工作面,采用超高水方式对老空区进行充填作业。通过此种方式,大大减少了顶板下沉对地面的影响,提高了煤炭资源回收率,真正实现了绿色开采。
2020年,主导实施了山东省首个千米深井“110工法”留巷工作面。很好的保证了巷道的重复利用,大大节约了掘进成本,缩短了成面周期,有效解决了采掘接续问题。
2022年,参与研究制定了中厚煤层深孔预裂爆破过断层。合理利用爆破手段,对工作面揭露硬岩区域提前精准、有效的进行爆破预裂,弱化岩石硬度,降低断层对工作面回采的影响,其中《中厚煤层深孔预裂爆破过断层的研究应用》获得国内领先水平科技成果。
2023年,组织实施了工作面大角度旋转开采施工,工作面旋转达到45°,首创安居煤矿第一个“旋转开采工作面”。
精采细作,赋能固本增效
他带领工区人员分流进入阳城分公司后,在做好矿井生产创条件工作的同时,迅速调整职工思想状态,凝聚队伍力量,保证以更加务实的作风和积极的工作态度,全力以赴投入6301首采大倾角工作面安装。6301工作面安装期间,投入使用了32t单轨吊旋转梁进行支架调向作业,实现了“少人化、无绳化、远控化”的安全管理模式,完全取代了传统的单体和稳车对支架调向的施工工艺,大大缩短了施工时间、提高了安全系数。历时37天,工作面超计划完成安装任务,并一次性成功试运转。
通过主动组织对标学习交流及研究制定措施,综采队伍快速适应了新的采场环境,总结摸索了新型回采工艺。初采期间采用顶板放松动炮预裂的方式,对顶板煤体进行“破坏”,实现了初采即放煤的目的。角度调整采用大角度刹刀+人工对支架卧底方式,实现了工作面推采8m沿煤层底板推进的目标。通过工艺优化,多回收煤炭资源4125吨,创造经济效益约49万元。
安全领航,推动减员增效
2024年工作面回撤期间,针对工作面回撤职工劳动强度大,安全系数不高等一系列问题,以“标准化、自动化”为切入点,着重提升系统装备。针对工作面回撤“抽、调、拉、运、拆”五道关键程序,投入使用“支架调移装置”及“工作面支架遥控装置”,使掩护架拉移、支架降架、支架调向实现远程遥控操作;运输支架工序,单轨吊起吊、运行实现远程遥控操作;待撤支架及支架拆解硐室气动葫芦实现远程遥控操作。五道关键工序均实现远程遥控操作,使操作人员远离危险波及区域,缩短工序时长,降低职工劳动强度,确保关键工序施工安全。
抽调液压支架由原来的40分钟工作时长降低至20分钟,作业人员由原来的7-8人减少至3-4人,实现了回撤工艺本质安全,解决了回撤工作面标准化水平低、施工工艺落后、职工劳动强度大、安全系数不高的问题,真正实现了本质安全型回撤。
文/图丨刘贝贝(阳城分公司)
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