霄云煤矿去煤泥化项目本年度10月底安装调试完毕试运行,一个月来,累计生产煤泥173板,共计4325吨,煤泥水分降低7-8%,经破碎后进入洗混产品,月度综合创效达40余万元,原煤泥处理系统完全停用,取消了煤泥产品及晾晒场地,带来环保效益双突破。
该去煤泥化项目的核心是通过对煤泥产品的再加工,达到变废为宝的目的,既解决了煤泥处置的环保问题,同时提高产品附加值,实现洗选综合创效。去煤泥化项目采用国内领先的超高压压滤机,通过各滤室单独入料,用特制的100公斤压榨压力的高压泵进行二次压榨,集传统压滤机和干燥设备功能于一体,实现物理作用下的固液分离,将煤泥转化为可以直接利用的动力煤。这不仅是煤炭洗选加工技术上的新突破,也是集团公司绿色矿山建设、煤炭洁净生产的里程碑。
该去煤泥化项目投产一个月以来,霄云煤矿重点加强了洗选煤泥水处理系统管理,对系统试运行进行动态调试。针对现场煤泥运输问题,对下料溜槽进行优化,内衬不锈钢板,保证了下料的顺畅;对煤泥破碎系统进行了改进,吸取扇叶式破碎机易堵的经验,更改了破碎方式,保证了破碎效果。现场人员多次加班加点,不分昼夜及时优化系统功能,保证了调试进度和效果。系统运行后仅用3天调试时间就顺利达产,跑出了霄云速度,体现了广大干部职工担当作为、锐意进取的精神。
霄云煤矿去煤泥化项目成功运行,标志着传统粗放式煤泥晾晒销售模式的终结,带来了煤炭洁净加工利用新的技术突破,洗选过程中污泥横流已成为历史。
文/图丨李衬义 赵君岩(霄云煤矿)