霄云煤矿皮带工区自主施工皮带机基础工程
节约费用5万元
胶带上山第三部皮带机自2014年2月份安装投用以来,由于底板没有进行硬化,现场工人劳动强度大、清理卫生工作效率低、见效慢、现场质量标准化水平低等诸多问题一直困扰着皮带工区。为提高现场质量标准化水平和工人劳动效率,工区决定对第三部皮带机底板自主进行硬化。
力保检修,加班加点
开始施工首先面临的问题便是人员组织问题,由于工区内部岗位人员都有固定岗位,怎样确保在不影响正常生产的前提下,保证底板硬化工作的顺利施工是关键。经过工区内部商议,决定由第三部皮带机维修班——周房家班负责该项工作,在每天上午设备检修工作完毕后,下午加班再进行底板硬化施工。该班组的小伙子们再接到任务后,面对毫无经验的底板硬化工作,他们没有半句怨言,立即全身心的投入到该项工作中。从2014年8月7日起开始施工,到2015年3月8日结束,这一干就是200多天。在这期间,他们还保证了胶带上山第三部皮带机的日常检修各项工作,没有造成设备一分钟的影响。
争分夺秒,每天满点
针对该项工程的施工,工区根据现场工作量,结合维修班每天检修的实际情况,预计施工时间为1年。项目负责人跟班副区长刘俊峰为缩短施工时间,提高施工效率,自工程开工起,坚持每天早班跟班,现场指挥施工,合理安排施工工序,与工人同上同下,确保每天完成计划工作量。周房家班编制一共只有6个人,但是大家发扬了特别能吃苦、特别能战斗的工作精神,所有人员在工程施工期间少休班、多贡献,确保了工程的顺利、高效施工。并且,在春节开工以后,为加快施工速度,针对1309工作面没有正常生产的实际情况,项目负责人抽调1309放煤司机4人参与施工,更为该项工程的提前完工创造了有利条件。截至3月8日工程竣工,该项工程共历时7个月,比原计划时间提前了5个月完成。
分段施工,先保重点
该项工程开始施工之初,项目负责人就制定了分段施工,先保重点的工作措施,根据现场实际情况,首先对卫生不易清理、管理难度较大的驱动装置部分、拉紧装置部分、机尾平巷部分、1309煤仓下口部分等进行施工,每段施工完毕后,在最下端再施工一条横向水沟,可以保证本段清理卫生的时候污水流向内侧帮部水沟,避免影响其它地段卫生。在这几处关键部分施工完毕后,再从皮带机驱动装置以下自上而下沿下山进行施工,这样既能够保证工程施工的连续性,又可以大幅度减轻施工劳动强度。
确保质量,消除缺点
底板硬化工程的服务年限比较长,对质量方面的要求也比较高。为确保工程质量,项目负责人提前制定了工程质量标准,对底板清理、灰料配比、硬化平整度、防滑措施、砂浆结合面处理、水沟设置和倾斜度等提出了明确要求。在施工过程中,施工人员严格按照标准施工,消除了工程缺陷,确保了施工质量。
该项工程共硬化巷道底板2160平米,躲避硐室11个,合160平米,修砌水沟80米,工程质量均达到规定标准。同时,在施工过程中,施工人员不断总结经验,掌握了一整套整平底板、掺拌砂浆、结合面处理、地面磨光、防滑处理等施工工艺,起到了锻炼了职工队伍和提高职工综合素质的作用。
(霄云煤矿 刘俊峰)
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。