“以前废旧PVC管、旧皮带都是堆在废料区的‘闲物’,现在经过改造,全成了车间里的‘香饽饽’,不仅解决了生产难题,还为矿上省下了真金白银。”近日,花园煤矿洗煤厂通过废旧物资改造再利用,已累计为矿节约成本5万余元。
长期以来,皮带输送系统的“跑、冒、滴、漏”问题一直是影响洗煤生产效率的痛点。为解决这一难题,洗煤厂职工积极创新,将废料区堆积的废旧PVC塑料管进行切割、钻孔、拼接,巧妙改造成皮带吹风系统。改造后的系统精准对准皮带返程区域,借助风力及时吹落附着的煤粒,有效减少了回头煤掉落,每月可节省人工清理工时近20小时。
在传统扫煤器损耗快、更换成本高的情况下,该厂职工另辟蹊径,利用更换下来的废旧皮带进行裁剪、打磨,并搭配废旧钢板制作固定支架,成功研发出一款耐用的“自制扫煤器”。经实际使用测试,该设备的清扫效果不亚于新设备,单台制造成本仅为新设备的十分之一,目前已在车间3条皮带输送线上推广应用。
针对煤泥外运环节设备不足的问题,洗煤厂技术人员从废料厂“寻宝”,选取废弃的钢管、铁皮管道等物资,结合现场地形进行测量规划,搭建起一套简易却牢固的煤泥外运皮带支架。这套废料搭建的输送线成功打通了煤泥外运的最后一公里,避免了外购支架的大额支出,且安装便捷、适配性强。
“修旧利废不是简单的修补,而是对资源的高效利用,更是对创新精神的践行。”机选工区党支部书记王帅说道。这些看似不起眼的小改造,既解决了生产经营中的实际问题,更激发了全体职工的节约意识和创新热情。
文/图丨时迎松(花园煤矿)
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