“3月20日,金桥煤矿选煤厂去泥化项目开工,新系统投用后,大大降低了煤泥水分,提高了煤泥发热量,生产出的煤泥变废为宝再掺混至洗混煤中进行销售,每年可创效565万元。”在金桥煤矿选煤厂压滤车间内,机电技术科科长杨汶泉正在巡查超高压压滤机系统运行情况。
据了解,金桥煤矿主要生产1/3焦煤,属于宝贵的炼焦煤资源,年产尾煤泥约8万吨。煤泥是湿法选煤工艺的主要副产品,煤泥水分高、发热量低、粒度细、粘度大,易发生阶段性滞销。大量煤泥临时堆放在煤泥晾干场,不仅占用厂区场地,而且严重影响厂区环境,汽车在运输中也容易造成煤泥抛洒。加上生产过程中,煤泥得不到有效的分选,制约了精煤产率的提高。煤泥资源化、减量化处理已成为煤炭企业亟待解决的问题。
针对这一问题,金桥煤矿历时4个月,顺利投运超高压压滤系统,实现煤泥全部回掺,有效解决了高水分湿煤泥堆放煤场污染厂区环境的情况,同时避免了湿煤泥汽运对沿途道路造成的污染,推动了煤泥的高效清洁利用,环保效益显著提升。
超高压压滤机处理后的煤泥呈松散状、不粘结,平均粒度30毫米到50毫米,表面干燥无粘性,分散性较高,可均匀混掺进洗混煤产品中。超高压压滤机处理后的煤泥水分约15%,较改造前提高1000大卡,做到了将煤泥“吃干榨净”。
“今年以来,我们矿积极开展‘过好紧日子 才有好日子’的形势任务教育活动,以创新求突破,向管理要效益,牢牢守住生态环保底线,自觉把生态优先、绿色发展理念运用于生产经营的全过程。”金桥煤矿机电矿长张海燕说。
文/图丨孙继业 杨长伟(金桥煤矿)
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