近日,阳城煤电电厂利用#1机组停机检修的机会,对冷却塔进行了全面的维修和清理,标志着年初确定的生产技术难题项目又顺利完成了一项。
据悉,电厂冷却塔高度90米,底部直径73米,淋水面积3500平方米,是电厂的地标性建筑和重要生产设施。冷却塔采用与空气换热的形式对机组循环水降温,用于冷却发电后的汽轮机蒸汽及热力系统。冷却塔的散热损失占全厂热损失的一半以上,循环水水温的高低直接影响着发电的效率和煤耗。
电厂冷却塔自投产以来,一直未进行过全面的清理和检修,内部结垢较严重,部分区域还出现了支撑拖架断裂、淋水填料塌落的现象,影响换热效率的同时还存在很大的安全隐患。为解决这一问题,电厂成立了冷却塔维修工作小组,排定专业管理人员参加现场检修工作,利用15天的时间更换了淋水喷头5200余套、除水器200余平方米、填料500余立方米,清理积垢填料3000余立方米,彻底清掉了运行多年沉积在冷却塔内的老泥陈垢,修复了损坏的部位,使长期制约电厂安全经济生产的难题得到了解决。
经测算,冷却塔维修后,循环水温度预计可降低3℃,机组热效率提高1%,发电煤耗可降低3克/度,每年产生经济效益近100万元。本次维修后,冷却塔可以“轻装上阵”,为增强机组带负荷能力、冬季安全稳定供暖、提高发电经济效率打下了良好基础。
■阳城煤电 徐永振
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