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金桥煤矿洗煤厂为手选皮带增加卸载滚筒,效果好

2018-08-25 责任编辑:济宁能源发展集团


进入七月份以来,随着金桥煤矿采煤工艺变化,该矿洗煤厂手选皮带处常因压死皮带导致停机。为有效改善这一情况,该矿洗煤厂通过为手选皮带自主设计增加卸载滚筒,既降低工人劳动强度,又消除了安全隐患,效果很好。

该矿洗煤厂原手选皮带为小改小革项目,设计巧妙,一条皮带实现了人工选矸和大块入破碎机的功能。但由于近期该矿采煤工艺变化,煤流普遍出现矸石量大、块大,经常压死皮带导致停机、堵塞下料口等情况。下皮带入料口有分煤器的限制入料宽度无法通过较大矸石,导致煤流堵塞下料口。上下两个分煤器,压力不够导致煤流推起分煤器,压力过大导致皮带易压死。人工使用钳子等工具推卸大块,劳动强度大具有一定危险性,给安全生产带来一定影响。

为保证安全生产,洗煤厂管理人员和员工细致研究,精心设计,认为在采煤工艺不变的前提下只有大胆改革才能一劳永逸、确保安全和生产。在为期两天的改造时间里,同志们在该厂副厂长的带领下,成立攻关小组,对手选皮带进行了大刀阔斧的改革。改造后的手选皮带:上皮带仍为手选功能,煤流末端延用原设计采用分煤器使煤块落入下皮带。加大上下皮带距离约40cm。下皮带采取Z字形设计,在两卸料仓口处增加一个卸载滚筒,滚筒下设置一个“∧”形分煤板,加装两个辅助滚筒用于皮带的角度和方向的调整。煤流由上皮带被分煤器分落至下皮带后改变方向,由下皮带到达卸载滚筒处下落至“∧”形分煤板,由分煤板下落至原导料槽至破碎机。

改造后的皮带仅保留原驱动滚筒、机尾滚筒和滚筒架,其余全部自制,实现了人工选矸和大块入破碎机两大功能。在使用一个多月时间里,煤流顺畅,偶有特大块矸石卡堵,但已通过改革促使工人劳动强度大大降低,消除了安全隐患,保证了生产。

 

                                         ■ 金桥煤矿   徐爱民  王红岩

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