由于近期运河煤矿七采区岩巷掘进迎头较多,加之6303工作面安装、7312工作面回撤、5305工作面安装,副井提升压力骤增,造成七采区岩巷车皮供应紧张,直接制约岩巷掘进速度。为此,运河煤矿矿长马金平提出了“矸石不上井,井下充填废弃巷道”的理念,由生产技术部在七采区筛选废弃巷道,利用掘进矸石充填废弃巷道,实现矸石不上井,简化矸石运输环节,提高车皮周转率,提高掘进速度,缓解七采区、副井提升压力。
一是综合考虑,精心筛选填充巷道。本着“环节简单、巷尽其用”的原则,从通风、防火、提升运输等环节考虑,对七采区各工作面巷道进行了全面排查,最终确定首批填充巷道为7305辅助切眼导硐、7305轨顺东段、7302轨顺东段。
二是现场决策,制定综合方案。充填巷道确定以后,生产科组织四大生产部室及相关区队对现场进行了查看,并根据各巷道长短、用途、系统等实际情况,制定了针对性的充填方案。在方案讨论过程中,提出了井下翻矸机的观点,为后期实际分矸操作创造了有利条件,提高了充填效率。
三是部门联合,积极推进施工。设备配置和安装是该项工程的关键,生产技术部积极与机电技术部沟通协调,由机电技术部制定了设备安装设计,并紧靠现场进行设备安装技术指导,确保了设备安装速度和质量,为矸石充填工作打好了坚实基础。
四是统筹考虑,合理组织,均衡生产。各项工作准备妥当,该矿组织生产科、调度指挥中心、运输工区及相关掘进区队开会讨论具体劳动组织工作。根据当前副井、七采区车皮供应情况,结合各掘进工作面的效率、煤岩性及人员配置情况,对劳动组织进行了科学调整,达到了缓解提升压力、提高掘进工效的预期效果。
通过实际情况显示,该矿每班充填矸石20车左右,在副井车皮供应紧张的情况下,确保了掘进速度基本不受影响;极大缓解了副井、七采区轨道上山的提升压力,使得提升工作向工作面安撤设备提运倾斜,保障了工作面安撤工作进度;车皮周转路线缩短,降低了人工和电量消耗;工作推进过程中,各工程技术人员、管理干部积极创新、努力沟通,提出了许多好点子、好办法,提高了各单位之间的沟通协调能力,很好的锻炼了队伍。
目前,运河煤矿7305辅助切眼导硐已充填完毕,7305轨顺东段充填工作正在进行。生产技术部将继续联合各生产部室紧靠现场、积极指导、不断优化工艺,使工程带来的有利局面不断放大,全力推进矿“节支降耗”工作。
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