11月21日,朱家峁煤矿首套快掘机组正式开机,自投用以来,通过优化施工工序、改进支护方式、严抓劳动组织、注重现场写实,按下快速掘进“加速键”,半煤岩巷道日进尺突破30米大关,12月份生产时间仅26天,即创造613米喜人成绩,打破了朱家峁煤矿半煤岩巷道月进尺记录。
快掘机组投入使用初期面临各种问题考验,比如职工操作熟练度低、配合还不默契,为快速解决问题,矿相关业务科室不等不靠,主动作为,制定一系列保障措施,持续优化生产组织与生产系统,跑出了快速掘进“加速度”。
针对锚固剂凝固速度慢的问题,业务科室调研购置应用了快速锚固剂,将锚杆锚固速度由1min缩短至30s,有效提高了锚杆施工效率;在巷道两帮增加两组帮中线,综掘机司机每个循环均对帮部中线进行校验,有效降低了跑线概率,工程质量显著提升;将支护锚网规格由2.8*1.1m优化为3.1*1.1m,更好地适应了巷道的断面,解决了肩窝空顶的安全隐患,提高了帮部的挂网效率。
在此基础上,通防科还制订了二盘区回风巷综合防尘治理方案,在机载除尘风机、泡沫降尘装置的基础上,另外增设一组实施除尘风机于机身侧面,生产期间两台除尘风机同时开启,配合泡沫降尘装置,可以有效降低迎头粉尘浓度。与此同时,根据快掘机组截割部位宽度,增设了快掘机组外喷雾装置,能够覆盖整个截割部位,并对喷角进行了优化,从而实现了“喷洒+泡沫降尘+风机降尘”的三位一体防治措施,从而达到减少扬尘、改善现场工作环境的目的。
为提高职工之间配合默契程度,综掘工区根据生产班每名职工性格特点、身体状况和操作工序熟练程度等情况,在支护施工工序上找出最佳搭档,形成最默契的施工组合。在现场作业中,职工逐渐发现,机载液压支护臂操作方便,无需来回抬扛锚杆钻机及拉移风水管路即可实现锚杆施工,且不用顶水作业,省去了人工扶钻工序,支护操作更加方便快捷。快掘机组施工截割一次成巷,没有舌根,现场巷道观感度明显提升,工程质量显著提高,达到了“安全互保”、“品质互补”、“工效同步”的良好局面,受到了广大职工的一致好评。
目前,快掘机组生产效率提高势头不减,逐步实现了掘进“快(掘进效率提升)、降(降低劳动强度)、平(掘支平行作业)、安(安全程度提升)、优(工程质量优良)”的良好局面,全面提升掘进装备的总体水平,实现“装备强安、智能掘进”的目标,使矿井正稳步向更先进、更智能的方向发展。