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从细微处入手,朱家峁煤矿节支降耗见实效

发布日期:2022-11-21

为了实现矿井利润最大化、成本最低化,朱家峁煤矿洗煤厂积极开展工艺创新和技改,以“节支降耗、降本增效”作为出发点,结合单位实际,从煤泥水处理流程中出实招硬招,提升煤泥水处理效果,降低药品使用量,降低煤泥产出量,实现环保创效和降本节支“双丰收”。

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朱家峁煤矿洗煤厂职工唐叶林正在统计每天洗煤用药量

源头削减、严格管控。当原煤进入洗选系统经过筛分会产生部分煤泥,如果筛分效果差,就会严重影响水处理系统的处理效果,大大增加煤泥的产出量。为减少污水煤泥含量,该矿洗煤厂成立攻关小组,经过反复试验,通过在原煤溜槽中加装分煤装置和307筛板上改造着手,提高了原煤透筛效果,实现降低煤泥产出量并降低煤泥水含量的目的。对比上月数据,煤泥产出量由原来每天16包,降低到现在每天4包煤泥,同比减少60%。

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建立台账、细化管理。在强化工艺管理的同时,该矿洗煤厂对絮凝剂药品使用建立台账,细化管理、精心计算,选择药品最佳浓度和加药量,结合实际运行效果及时调整工艺操作参数,提升煤泥水絮凝效果,降低煤泥产出量。岗位员工强化源头控制,加强检测,对该矿污水处理厂排放污水严格控制细化,保障设备连续稳定运行。

通过细算账,该矿洗煤厂平均每日处理矿井内排污水约300立方米,节省絮凝剂药品使用量25千克/天,全年预计节省污水处理费用约400万元,促进了经营管理水平持续提升,助力企业降本增效。

文/图丨王永涛(朱家峁煤矿)

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