2022年上半年,运河煤矿洗煤厂以安全生产为前提、以产品质量为中心,以技改增效为突破点,通过不断强化现场安全管理、完善洗煤生产工艺、推进科技创新等措施,有效促进现场各项工作高效开展,实现精煤质量和经济效益双提升。
强化煤质管控,提质增收创效
运河煤矿洗煤厂针对井下采掘现场实际,积极与调度室及相关科室沟通协调,切实加强源头管控,根据采煤和掘进原煤煤质不同特性,实行原煤分仓分运,有效减少原煤含矸率;增加井下各采区原煤采样化验频次,及时掌握准确有效的原煤煤质数据,为煤质源头管控提供科学保障。上半年,运河煤矿洗煤厂提质创效成果显著,精煤平均灰分8.81%,浮精煤平均灰分10.06%,精煤产率较上年提高4.5%,共计创效1900余万元,洗混煤和尾煤泥热值均达到集团公司考核指标。
多措并举提效能,提质创效促发展
技改创新浓缩工艺,改善洗煤用水水质。2022年,运河煤矿洗煤厂创新煤泥水浓缩工艺,首次采用两个浓缩池并用模式,增加尾煤泥水浓缩沉降面积,改善溢流水水质;整改浓缩池溢流堰水平面,使溢流水从堰上均匀流出,确保沉降效果;优化矿井水抽排煤泥工艺流程,通过调节阀门实行分池使用,保障洗煤时水质不受外界影响。
技改粗煤泥分选系统,促叠层筛性能提升。技改叠层筛造浆水管路,改造前,原造浆水采用生产系统清水,水质无法保证,易造成二次污染;改造后引用矿井中水,水质、水压稳定可靠,提升筛面物料翻滚几率,净化提质效果明显。调整叠层筛的振幅,调整后叠层筛振幅增加约1mm,提升高灰细泥透筛效果。通过优化粗煤泥分选系统,粗精煤灰分维持在9.5%以下,减少了主洗精煤的背灰影响。
技改升级再“加码”,推动洗煤系统再优化。技改叠层筛筛下水管路,将筛下水直接引入浮选系统回收,降低了粗精煤灰分;适当延长精煤脱介筛合介段,减少进入稀介量,提高合介液的稳定性;对脱泥筛筛前两道润湿管的水量和压力进行调节,确保旋流器入料的稳定性,提高润湿和分选效果;一段浮选精煤灰分较低时,通过改造对其进行直接压滤,提高浮精产率,创造更多经济效益;入洗原煤的细粒化改造,对滚轴筛筛轴进行了更换,筛缝由50mm缩小至40mm;端午节期间对TDS块煤破碎机进行了更换,块煤的破碎粒度控制在35-40mm,保证夹灰煤的有效解离。
科技赋能促发展,创新驱动显成效
运河煤矿洗煤厂通过科技改造,自主设计WinCC皮带保护组态画面,实现报警文字信息、动态画面及声音报警“图文音”同步显示;为保证皮带保护日常实验的顺畅,将“声音报警打开”“声音报警关闭”和“故障复位”三个按钮组态在此画面当中,保证皮带保护试验更加顺畅。脱泥筛前固定筛筛板的改造,对于原聚氨酯筛板开孔率低、透筛效果差的问题,利用废旧弧形筛筛板重新测量、切割加工,增加开孔率,保证透筛效果,尤其解决了沫煤含量过大,脱泥筛上跑水的问题,节约材料费用3万余元。精煤离心机入料管的优化设计,针对入料槽天方地圆结构容易卡堵,造成稀介系统跑煤的问题,利用废旧旋流器二段小锥体代替管道,将料槽下部变成圆锥体结构,提高了精煤下落顺畅性。
文丨孙誉 王秀东 图丨丁晓晓(运河煤矿)