“2024年完成修旧利废30余项,节约金额180万元;节支降耗20余项,节约金额150万元;外委转自修10余项,节约外委资金110万……开关类、电液控类维修合格率达100%,创效金额约90万元。”
一连串数字的背后,是机电维修厂节支降耗、降本增效成果最好的展示。为了进一步提升矿井经济效益,机电维修厂以提质增效为目标导向,以修旧利废为发力点,通过开源节流、降本增效,为矿井降低成本贡献力量。
勤俭持家“过日子”
报废的槽钢当底托,废旧的钢板做卡槽,不要的链子当挂钩,挂在抛光机里面,轻微旋转的“槽钢”清理架,在机器的震动下是那么的“耀眼”……而这样的作品,在机电维修厂比比皆是。
“以前被我们‘下岗’的废品,现在经过职工们的创新制成的清理架、拆装架等作品,以更高的价值延续它的存在。”机电维修厂仲波讲道。
变形的铁盘,稍一“整容”就能“起死回生”;花个几十元,就能让坏了的分线盒“再就业”……现如今,这样的勤俭节约在该厂随处可见,职工们通过“修旧利废”,对拆卸下来的设备认真检修,在确保质量达到安全生产标准的前提下,实施更换配件等措施,使旧设备换新颜,在提高职工技能水平的同时,也为矿井节约了不必要的额外支出。
攻坚克难“出点子”
该厂主要承担矿井机电设备、生产加工件的修配工作,液压设备的维修是厂区的工作重点之一。“电液控系统作为支架的核心部位,技术难度大,每套支架的电液控系统外委维修费就要2万元左右甚至更多。”副厂长钱道运说道。回忆第一次自主维修电液控,参与自主维修的内线班张博等人现在还是记忆犹新。2022年,矿井急需维修井下在用的ZF4400液压支架,选派外委抢修时间紧,费用高,自主维修技术又不成熟,这成了当时困扰矿井的一道难题,最终,机电维修厂接到了自主维修的生产任务。
“临危受命,大家要打起十二分精神完成这项任务,保障矿井的安装接续正常!”动员会上,厂长仲波号召道。
大家通过认真研读液压支架说明书及内部结构说明,查询资料、上网查询等方式,创新应用了内科听诊器原理,快速精准判断阀组串液的具体部位。在干净的环境下彻底解决了阀组串液的技术难题,仅此项工作就为矿井节约资金150余万元。
“这是机电维修厂第一次自主维修电液控,是技术的突破,实现了液压设备从外修到自修的转变。”厂长仲波兴奋地说。
精细管理“亮法子”
思想是行动的先导,行动是成功的保证。为了让职工牢固树立节支降耗思想,该厂通过班前会、集中学习日、微信群和宣传栏等线上线下相结合的方式,积极做好节支降本增效宣传工作。同时,积极开展形势教育,引导干部职工认清形势、立足岗位、从细节入手,从点滴小事做起,增强主人翁意识,形成“人人讲节约、人人反浪费”的良好氛围。
“配件管理要的就是心细,出入库台账一定要记录清楚,只要将材料合理利用,利润就出来了。”仓库管理员周忠换对身边的同事说。
同时,该厂根据生产任务合理规划作业场地,物料摆放合理,避免搬运次数过多,避免交叉作业,提高作业工序间的衔接性,减少吊装、转运成本。同时,实行修旧利废正激励机制,牢固树立“省下的就是赚来的”思想,让职工利益和修旧利废的效益息息相关,极大地提升了职工节支降耗的热情,形成了“能用不领新,能修不丢弃”的氛围,减少不必要的消耗。
文/图丨王传趁(机电维修厂)