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花园煤矿精细管理驱动洗选效能跃升新台阶

发布日期:2025-07-16

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花园煤矿选煤厂创新打造“关键岗位+关键环节”双轮驱动管理机制,通过精准化、标准化、动态化管控,为洗选工艺注入澎湃动能,实现了精煤质量与生产效率的双重跃升。


化验室:数据驱动的“工艺之眼”


面对原煤煤质波动起伏比稳定的实际,洗煤厂化验室主动加密快浮试验频次,为分选密度调控提供实时依据。新增浮精与粗精粘结指数测定,全面把控精煤性状变化。管理机制直指核心——代表性采样、规定频次化验(包括临时加测)、及时反馈化验结果、规范试验操作以及严格的化验对标标准(灰分误差≤0.5%,发热量误差≤200大卡),确保数据真实可靠,成为精准调控的坚实基石。


集控室:系统运行的“智慧中枢”


集控室如同选煤厂“大脑”,司机需敏锐捕捉系统状态,精准调控重介悬浮液密度与磁性物比例。核心任务是将重介精煤灰分稳定控制在7.7%-8.5%区间。其考核聚焦方案执行、灰分达标、异常监控响应(仓位、灰分、浓度告警等)、日常管理落实四大维度,驱动其成为系统高效平稳运行的“守护神”。


浮选:质量与消耗的“平衡大师”


浮选环节直接影响精煤产率、质量和药剂成本。工作人员需通过观察尾矿颜色、化验结果调整浮选柱压力与泡沫层状态,动态优化捕收剂与起泡剂比例,目标是将浮精灰分稳定在10%左右。考核细则严控加药操作规范、浮精灰分范围(9.5%-11.5%)、尾矿与泡沫层监控响应、桶位药流平衡,确保其精细化调节的关键作用落到实处。


压滤:策略动态升的“关键一招”


煤泥含量高时启动“三班压滤”,利用早、夜班停机窗口期集中压滤,严防细泥循环累积。中班时段管理人员顶岗作业,确保24小时压滤无断点。加药沉降强化效能:在一浮尾矿精准添加絮凝剂(聚丙烯酰胺),利用水流充分混合,显著提升浓缩池高灰细泥沉降效率。水位调控与科学补水:每日早班后执行循环水池“置换术”——将洗水排至东浓缩池,补充新鲜生产水;压滤顺序严格遵循西、北池优先,东池补水兜底原则,实现洗水良性循环与外排量最小化。


“花园煤矿选煤厂以管理创新驱动技术潜能释放,聚焦关键、严抓闭环实践,将责任锚定在关键节点,用标准规范操作行为。”该厂负责人田滨表示。


图/文丨王帅(花园煤矿)


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